安川富士三菱abb在抽油机井变频器工作原理、技术参数
一、 安川富士三菱abb在抽油机井变频器工作原理、技术参数
1、工作原理
ipc-pmd系列变频器采用了最新的双pwm拓扑结构的四象限运行变频控制技术。变频器主要采用交一直一交方式.变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为igbt三相桥式逆变器。且输出为pwm波形,中问直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源。然后再把直流电源转换成不同频率的交流电供给电动机。使电动机获得无极调速所需要的电压电流和频率。
2、技术参数
cpu:采用军品32bit dsp,-40℃~+90℃气温条件下能正常工作。可靠性较商用变频器大大提高。
冲次可调,30% ~120%。
内置回馈制动单元,可把再生电能回馈电网。因已配置电抗器和噪声滤波器,可直接与380v/660v电网驳接使用。回馈电网的能量,效率97%。
系统无功损耗小,功率因素cos∮>0.96,同一供电线路可适当加载,节省增容费。
柔性启动,降低电网载荷冲击,对电机和设备无冲击。
电能回收部分,比普通商用变频器多节能15~25%。热损耗为电阻制动的3%以下。
二、试验应用情况
2006年经过调研,在新木采油厂采油四队安装ipc-md抽油机井变频柜4台,用于先导性试验。
1、试验井基本数据
这4口井是2005年新投的油井,经过初期短暂的高产后,日产液大幅度下降,平均泵效仅为10.7%,平均系统效率仅为6.1%。除118-160井外,其它三口井冲次己经接近最小,无法调小冲次。
2、试验井效果
(1)、冲次任意调节
不用更换皮带轮,不需停产调节速度,提高了生产效率。解决了因调速造成的停产和冲次无法调小问题。
(2)、分段转速控制
通过变频对抽油机转速的调节,根据抽油机的特殊工况,把转速控制细划为上冲程转速控制和下冲程转速控制,减少漏失,提高泵充满程度,提高泵效。
(3)、提高油井的产量和泵效
根据油井的实际供液能力,动态调整抽取速度,使油井的供排协调,减少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日产液提高0.5,日产油提高0.2。
(4)、提高功率因数
使用变频器后,电动机功率因数提高到接近1,从而减轻了电网和变压器的负担,降低了线损,节省了无功损耗的电费。
(5)、对电网和设备无冲击
当电机在工频状态下启动时,启动电流相当于5~7倍额定电流,对抽油设备和供电电网造成很大的冲击,尤其是118-160井稀土永磁电机在启动瞬间产生很大的电流和震动,使用变频后电机柔性启动,使启动电流降至3-4倍,减少了对电网和抽油设备的冲击。
(6)、改善了抽油杆受力状况
光杆抽油速度对抽油杆受力有很大的影响,变频降冲次和优化上下冲程速度实现上慢下快,改善抽油杆循环特性。
(7)、提高系统效率
变频器应用油井使供排协调,泵充满程度提高,改善杆管应力,提高了井下效率;减少地面无功损耗,提高了地面效率,整体上系统效率明显提高。
(8)、减少电机能耗
油井调小频率,平均输入功率减少3.66kw,平均吨液耗电减少27.62kw.h,平均日耗电减少87.78kw。
(9)、负功能够回馈电网
对生产中的负功,使用回馈式制动单元,能把再生电能回馈电网。内部已经安装有电抗器和噪声滤波器,全程噪声过滤,不会污染电网和干扰其他设备。
(10)、减少热洗清蜡的负影响
油井热洗时,调频提高冲次,增加理论排量,强排生产,可以明显缩短含水恢复期,减少影响产油量。
三、经济效益分析
⑴产出费用
①节省电量费用:
3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元
②少影响产油量费用:
洗井影响:1445元/吨×2吨/次×10次=28900元
③增产量:
1445元/吨×0.2吨×360天=104040元
合计:14.7802万元元
⑵投入费用
①设备投入费用:整套设备投资25000元
这套装置投入产出比是1:5.912,而且这套装置寿命较长,可以长久使用,经济效益非常可观。
四、结论
从变频器应用现场数据分析,变频器一次性投入较高,但解决了机械采油系统功率因数低、电机启动转矩大、负载率低、能耗大的问题。电机起动性能良好、功率因数提高到0. 98 、节电率达40 %以上。
◎变频后无极调速,调速范围广,调速过程平滑;
◎调频后功率因数接近1;
◎柔性起动,可大幅度降低对供电变压器装机容量的要求,并使电机振动及噪音大大减小。
◎降低抽油泵容积损失,提高了泵充满系数。
◎抽油机运转性能得到改善,动载荷明显减少,载荷线光滑平直。
◎减少杆管磨损次数,改善杆管受力状态,延长杆管寿命;
◎降低电机输入功率和油井吨液耗电。