北京西门子电源模块供货商
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电气控制电路分析
Z3040型摇臂钻床的电气控制原理,其工作原理分析如下。
(1)主电路分析
主电路中有四台电动机。M1是主轴电动机,带动主轴旋转和使主轴作轴向进给运动,作单方向旋转。M2是摇臂升降电动机,可作正反向运行。M3是液压泵电动机,其作用是供给夹紧装置压力油,实现摇臂和立柱的夹紧和松开,可作正反向运行。M4是冷却泵电动机,供给钻削时所需的冷却液,作单方向旋转,由开关QS2控制。机床的总电源由组合开关QS1控制。
(2)控制电路分析
① 主轴电动机M1的控制
a. M1的启动 按下启动按钮SB2,接触器KM1的线圈得电,位于15区的KM1自锁触点闭合,位于3区的KM1主触点接通,电动机M1旋转。
b.M1的停止按下SB1,接触器KM1的线圈失电,位于3区的KM1常开触点断开,电动机M1停转。在M1的运转过程中,如发生过载,则串在M1电源回路中的过载元件FR1动作,使其位于14区的常闭触点FR1断开,同样也使KM1的线圈失电,电动机M1停转。
② 摇臂升降电动机M2的控制
a.摇臂升降的启动原理 按上升(或下降)按钮SB3(或SB4),时间继电器KT得电吸合,位于19区的KT常开触点和位于23区的延时断开常开触点闭合,接触器KM4和电磁铁YA同时得电,液压泵电动机M3旋转,进给压力油,推动活塞和菱形块,使摇臂松开。松开到位压限位开关SQ2,位于19区的SQ2的常闭触点断开,接触器KM4断电释放,电动机M3停转。同时位于17区的SQ2常开触点闭合,接触器KM2(或KM3)得电吸合,摇臂升降电动机M2启动运转,带动摇臂上升(或下降)。
b.摇臂升降的停止原理 当摇臂上升(或下降)到所需位置时,松开按钮SB3(或SB4),接触器KM2(或KM3)和时间继电器KT失电,M2停转,摇臂停止升降。位于21区的KT动断触点经1~3s延时后闭合,使接触器KM5得电吸合,电动机M3反转,供给压力油。摇臂夹紧后,位于21区的压限位开关SQ3常闭触点断开,使接触器KM5和电磁铁YA失电,YA复位,液压泵电动机M停转。摇臂升降结束。
c.摇臂升降中各器件的作用 限位开关SQ2及SQ3用来检查摇臂是否松开或夹紧,如果摇臂没有松开,位于17区的SQ2常开触点就不能闭合,因而控制摇臂上升或下降的KM2或KM3就不能吸合,摇臂就不会上升或下降。SQ3应调整到保证夹紧后能够动作,否则会使液压泵电动机M3处于长时间过载运行状态。时间继电器KT的作用是保证升降电动机断开并完全停止旋转(摇臂完全停止升降)后才能夹紧。限位开关SQ1是摇臂上升或下降至极限位置的保护开关。SQ1与一般限位开关不同,其两组常闭触点不同时动作。当摇臂升至上限位时,位于17区的SQ1动作,接触器KM2失电,升降电动机M2停转,上升运动停止。但是位于18区的SQ1另一组触点仍保持闭合,所以可按下降按钮SB4,接触器KM3动作,控制摇臂升降电动机M2反向旋转,摇臂下降。反之,当摇臂在下极限位置时,控制过程类似。
③ 主轴箱与立柱的夹紧与放松 立柱与主轴箱均采用液压夹紧与松开,且两者同时动作。当进行夹紧或松开时,要求电磁铁YA处于释放状态。
引子:
什么是电机动静态的辨识?这个问题好像在《找答案》就已经解决了。
首先,电机和变频器的辨识过程,就是变频器针对受控对象电机的建模过程。静态识别,就是变频器根据调试工程师键入的电机铭牌数据,进行电机内部的参数计算(具体什么参数,说明书中都有交待,这里不赘述),针对具体的执行参数,就是P3900=3或者P340=1就是静态识别,这一步里只是进行电机参数的计算,电机不通电。
动态识别,就是变频器上电,通过传感器实测的电机电量参数,分析和建立电机的动态控制参数。他所涉及的执行参数就是P1910=1/3;还有一个参数是P1960=1(转速调节器的优化)。
在我们按照说明书提出的“快速调试”步骤执行完毕以后,这个系统是优化的好还是不好,有判定标准吗?换句话说,这个系统的电机模型建立的怎么样?怎么评判它呢?记得《网上课堂》里有两篇文章已经有交待了。只是不知大家是否留意和实践了。我的体会,借助Drivemonitors的监控,检验合格后的系统,其使用效果很棒。
具体的验证方法就是:
1完成快速调试的动静态辨识步骤;
2将系统空载运行至80%的额定转速,停止调节,并锁定这个工况;
3监控r0084=99-101为合格;r1787=1-5为合格。
当你的辨识后的系统不能满足上述标准的时候,你就要不断地去重复动静态的辨识步骤,直至满足要求为止。
我的问题是,采用什么方法,可以在Z便捷的步骤中满足辨识合格的标准呢?也就是说能不能在一两步的辨识中,故障现象:生产线能自动运行,但是开卷机直径和长度计算不能正常计算,焊缝跟踪不能正常(主要是计算),停止后再运行张力无法建立。PLC(416-3DP,和416-2DP两个CPU)侧看到4个FM451卡有EXT 故障。
处理过程:对FM451进行诊断,发现有外部辅助电压故障,检查电源,DC24V,正常,检查4个FM451下的所有编码器,没有发现接地现象,后又发现另外5个FM450卡指示灯一个不亮,现场电机JOG,在STEP7中没有收到数据。
Z终结果:无意中检查24V电源,P对地才5V,PLC所有的卡共用一个24V电源,每块卡分别有一个断路器。轮流分断开关,在分断到其中一个时,FM451的故障指示消失。继续检查,发现现场的一个限位接地。处理以后一切OK。
事后分析:DI点的接地发生以后,对应的断路器还没有达到分断的电流,由于和功能模块使用同一个电源,造成功能模块的电压受到了影响而故障,初期我们也在接地上进行了检查,但是只检查了有故障的功能卡下的情况,没有想到DI卡下断接地也影响了他。
说明的不太清楚请大家见谅,希望大家有好的案例都拿来分享,我在这里起个头了。
补充说明:没有想到这篇文章在这里还是挺受欢迎的,针对下面朋友提出的一些问题,我做个补充说明。
1。电源,这套系统的电源是使用了2路,一路给PLC供电,一路给I/O卡和功能模块供电(很多朋友认为是一路电源,可能是我没有交代清楚。)
2。保护,断路器的设计我也一直认为是有问题的,使用的是AC 2A的断路器,但是就算是选择合适的断路器,普通断路器对接地可是没有保护功能的。使用带保险的端子排可能是个不错的选择,另外很好国外设备都带漏电保护功能,若是增加这个,我想也不错吧。
3.接地,是现场24V的光电传感器接地,当然就是PLC的输入卡,这样就拉低了FM卡的电压,FM对电源的要求比较高,这样出现了一个电源的什么故障
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