一,磨床废磨削液排放处理技改措施
目前该公司生产对环境有影响的主要是机械加工车间45台磨床废磨削液排放问题,本着节能减排的原则,由该公司科协牵头组织职工集思广益,提出5项解决措施:
1、 购买磁性分离器47台;
2、 更新45台磨床冷却水箱,增加过滤器装置;
3、 选用先进的欧共体研制的xl半合成切削液;
4、 配置三个废液过滤沉淀容器;
5、 建一座面积25m2的太阳能蒸发池。
二,磨床废磨削液排放处理技改效果明显
1、 磨床排出的冷却液通过分离器分离后,可分离出95%的铁屑砂轮粉末,既增加了冷却液的重复使用率,又提高了工件光洁度。
2、 采用新的xl半合成切削液,经过磁分离器和水箱无纺布过滤后,原只能使用7天就需更换的磨削液,延长到45天才更换。45台磨床原来全年需更换磨削液310吨,而现在只需47.5吨。且47.5吨磨削产生的废液,再经过滤沉淀容器处理后,仍有约80%的磨削液可回收重复使用,实际废液不足9吨,仅此项每年就节省资金4万元。
3、 废液在太阳能蒸发池蒸发后形成的粉末又可利用。
2012-09-08 12:58 7次