1 | 数控机床的故障分析 | |
由于数控系统的控制核心是对机床的进给部分进行数字控制,而进给是由伺服单元控制伺服电机,带动滚珠丝杠来实现的,由旋转编码器做位置反馈元件,形成半闭环的位置控制系统。所以伺服系统在数控机床上起的作用相当重要。伺服系统的故障一般都是由伺服控制单元、伺服电机、测速电机、编码器等出现问题引起的。下面介绍几例: 例一、伺服电机损坏 一台采用sinumerik 810/t的数控车床,一次刀塔出现故障,转动不到位,刀塔转动时,出现6016号报警“slide power pack no operation”,根据工作原理和故障现象进行分析,刀塔转动是由伺服电机驱动的,电机一启动,伺服单元就产生过载报警,切断伺服电源,并反馈给nc系统,显示6016报警。检查机械部分,更换伺服单元都没有解决问题。更换伺服电机后,故障被排除。 例二、一台采用直流伺服系统的美国数控磨床,e轴运动时产生“e axis execessfollowing error”报警,观察故障发生过程,在启动e轴时,e轴开始运动,crt上显示的e轴数值变化,当数值变到14时,突然跳变到471,为此我们认为反馈部分存在问题,更换位置反馈板,故障消除。 例三、另一台数控磨床,e轴修整器失控,e轴能回参考点,但自动修整或半自动时,运动速度极快,直到撞到极限开关。观察发生故障的过程,发现撞极限开关时,其显示的坐标值远小于实际值,肯定是位置反馈的问题。但更换反馈板和编码器都未能解决问题。后仔细研究发现,e轴修整器是由z轴带动运动的,一般回参考点时,e轴都在z轴的一侧,而修整时,e轴修整器被z轴带到中间。为此我们做了这样的试验,将e轴修整器移到z轴中间,然后回参考点,这时回参点也出现失控现象;为此我们断定可能由于e轴修整器经常往复运动,导致e轴反馈电缆折断,而接触不良。校线证实了我们的判断,找到断点,焊接并采取防折措施,使机床恢复工作。 三、外部故障 由于现代的数控系统可靠性越来越高,故障率越来越低,很少发生故障。大部分故障都是非系统故障,是由外部原因引起的。 1. 现代的数控设备都是机电一体化的产品,结构比较复杂,保护措施完善,自动化程度非常高。有些故障并不是硬件损坏引起的,而是由于操作、调整、处理不当引起的。这类故障在设备使用初期发生的频率较高,这时操作人员和维护人员对设备都不特别熟悉。 例一、一台数控铣床,在刚投入使用的时候,旋转工作台经常出现不旋转的问题,经过对机床工作原理和加工过程进行分析,发现这个问题与分度装置有关,只有分度装置在起始位置时,工作台才能旋转。 例二、另一台数控铣床发生打刀事故,按急停按钮后,换上新刀,但工作台不旋转,通过plc梯图分析,发现其换刀过程不正确,计算机认为换刀过程没有结束,不能进行其它操作,按正确程序重新换刀后,机床恢复正常。 例三、有几台数控机床,在刚投入使用的时候,有时出现意外情况,操作人员按急停按钮后,将系统断电重新启动,这时机床不回参考点,必须经过一番调整,有时得手工将轴盘到非干涉区。后来吸取教训,按急停按钮后,将操作方式变为手动,松开急停按钮,把机床恢复到正常位置,这时再操作或断电,就不会出现问题。 2.由外部硬件损坏引起的故障 这类故障是数控机床常见故障,一般都是由于检测开关、液压系统、气动系统、电气执行元件、机械装置等出现问题引起的。有些故障可产生报警,通过报答信息,可查找故障原因。 例一、一台数控磨床,数控系统采用西门子sinumerik system 3,出现故障报警f31“spindle coolant circuit”,指示主轴冷却系统有问题,而检查冷却系统并无问题,查阅plc梯图,这个故障是由流量检测开关b9.6检测出来的,检查这个开关,发现开关已损坏,更换新的开关,故障消失。 例二、一台采用西门子sinumerik 810的数控淬火机床,一次出现6014“fault level hardening liquid”机床不能工作。报警信息指示,淬火液面不够,检查液面已远远超出最低水平,检测液位开关,发现是液位开关出现问题,更换新的开关,故障消除。 有些故障虽有报警信息,但并不能反映故障的根本原因。这时要根据报警信息、故障现象来分析。 例三、一台数控磨床,e轴在回参考点时,e轴旋转但没有找到参考点,而一直运动,直到压到极限开关,nc系统显示报警“e axis at max.travel”。根据故障现象分析,可能是零点开关有问题,经确认为无触点零点开关损坏,更换新的开关,故障消除。 例四、一台专用的数控铣床,在零件批量加工过程中发生故障,每次都发生在零件已加工完毕,z轴后移还没到位,这时出现故障,加工程序中断,主轴停转,并显示f97号报警“spindle speed not ok station 2”,指示主轴有问题,检查主轴系统并无问题,其它问题也可导致主轴停转,于是我们用机外编程器监视plc梯图的运行状态,发现刀具液压卡紧压力检测开关f21.1,在出现故障时,瞬间断开,它的断开表示铣刀卡紧力不够,为安全起见,plc使主轴停转。经检查发现液压压力不稳,调整液压系统,使之稳定,故障被排除。 还有些故障不产生故障报警,只是动作不能完成,这时就要根据维修经验,机床的工作原理,plc的运行状态来判断故障。 例五、一台数控机床一次出现故障,负载门关不上,自动加工不能进行,而且无故障显示。这个负载门是由气缸来完成开关的,关闭负载门是plc输出q2.0控制电磁阀y2.0来实现的。用nc系统的pc功能检查plc q2.0的状态,其状态为1,但电磁阀却没有得电。原来plc输出q2.0通过中间继电器控制电磁阀y2.0,中间继电器损坏引起这个故障,更换新的继电器,故障被排除。 |
数控机床的故障分析
更新:2008-11-25 21:46 浏览:4次详细
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