2003年9月,霸州供电局工程队接到胜芳宏升10kv线路专线的架设任务,工程要的很紧。线路采用18米钢杆共29基,档距50米,4个耐张段,8回线路,采用jl/g1a-200导线。队长许学超带领技术人员观过现场看过物料,一时都犯了难:线路正处于建设中的路边,牵引车上不去,最难的是紧线没有通道;公司领导为了不造成浪费,根据施工图纸按6%进了货。而按照实际施工要求放线时,挂线端需超过至少25米左右,紧线端会更长一些,jl/g1a-200导线放线需用滑车紧线,加上放线垂度一棵线的回头最少要超过60米,一轴线约1.6t左右,大约要放4、5棵线,而最后一棵线的指标就会变成一节节的线头不能使用。按照计算导线要有近2轴线的缺口,也就是说导线里存在着一个5万元的利益问题。
许队长开始为施工难度及这5万元睡不着了。思前想后,找技术人员一起商议,最终制定了一个方案:利用人工牵引,利用收放线机放线,然后用收放线机用线轴直接紧线。他马上给李陆君打了一个电话,互相讨论了这个问题。几年来,收放线机经过大量的试验与现场使用,及紧线数据的采集,现在的收放线机完全有这个能力。发明人早就想做一次典型现场试验,完善一个新的施工形式:采用收放线机展放导线使导线放线零损伤(放线已在施工中广泛应用);采用收放线机用线轴直接紧线使导线零损耗(紧线在小范围已多次使用)。李陆君爽快的答应:工程队负责施工,我负责解决出现的任何问题。
放线开始了,工程使用了两台收放线机,两个司机看线轴,其余的人窜沟跳坎全部参与放线,由于收放线机可控速,放线没有出现丝毫问题。大家为了挂线方便把线头留得很长,避免了原来留短时要好多人参与挂线。紧线时,收放线机很稳定,紧线速度很合适并不觉得费力。施工非常成功,队员们摸索出一套紧线的经验,为日后施工打下了良好的基础。工程队也受到了领导的表扬。
根据常规计算(按12%损耗率)要节约导线4176米约2.7吨,折合人民币近5万元。这一施工形式的成功,预示着我国电力线路施工翻开一页新篇章,预示着电力线路施工的利益有了一个新的算法。它的魅力会像阳光一样为人们乐意接受。
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