![福建络合铁抑盐催化剂高硫容脱硫生产厂家符合标准](https://img.11467.com/2025/01-01/504942713.jpg)
廊坊柏斯科技
络合铁脱硫剂在焦炉气脱硫中的应用实例分析:
某大型钢铁联合企业的焦化厂,焦炉气产生量较大,在生产前期采用传统脱硫工艺,但随着环保标准日益严格,原有工艺难以将焦炉气中硫化氢含量降至排放标准以下,且运行成本较高、副产物处理繁琐,故而决定升级改造,选用络合铁脱硫剂工艺。
工艺流程
焦炉气首先进入预处理单元,通过旋风分离器和过滤器等设备去除其中大部分焦油、粉尘等杂质,防止其影响后续脱硫反应及设备运行。之后,气体进入络合铁脱硫塔,在塔内与自上而下喷淋的络合铁脱硫液逆向接触。脱硫液中的三价铁络合物迅速将焦炉气里的硫化氢氧化成单质硫,自身被还原为二价铁络合物;富含单质硫的脱硫液流入再生槽,利用鼓入的空气将二价铁氧化回三价铁实现再生,再生后的脱硫液循环回脱硫塔。
应用效果
- 脱硫效率显著提升:改造前,焦炉气硫化氢含量在 500 - 800 ppm,无法稳定达标;采用络合铁脱硫剂后,出口硫化氢浓度稳定控制在 20 ppm 以内,脱硫效率高达 97%以上,完全满足当前环保排放要求。
- 运行成本降低:相较于旧工艺,络合铁脱硫剂可循环再生,减少了脱硫剂补充频次,且无需复杂的副产物后续处理工序,综合运行成本降低约 30%。例如,之前频繁采购大量一次性脱硫剂及处理脱硫废渣费用高昂,新工艺极大缓解了这一成本压力。
- 稳定性增强:络合铁脱硫系统受焦炉气气量、成分波动影响较小。即使在焦炉工况短期不稳定,焦炉气硫化氢浓度短时升高情况下,通过微调工艺参数,如适当增加脱硫液循环量、调整再生空气量等,仍能维持良好脱硫效果,保障生产连续性。
问题及解决措施
- 初期泡沫问题:运行初期,再生槽出现大量泡沫溢出,经排查是脱硫液中杂质携带及局部反应过激所致。通过在再生槽增设消泡装置,优化预处理除杂环节,加强对焦炉气净化,泡沫问题得到有效控制。
- 设备腐蚀隐患:络合铁脱硫液有一定腐蚀性,部分管道、阀门出现轻微腐蚀迹象。对此,采用内衬防腐材料的专用管材与耐腐蚀阀门,并定期监测设备腐蚀状况,及时维护更换,确保设备长期稳定运行。
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络合铁脱硫剂外观:红棕色液体
铁含量:≥2.5%(以铁离子计)
工作硫容:3.5g/L
无机盐:≤0.3%(以Cl-、SO42-离子计)
络合铁法脱硫技术是一种以络合铁为催化剂的湿式氧化脱除硫化氢的方法,其特点是直接将H2S转变成单质硫,络合铁工艺技术是一种工艺简单、工作硫容调控弹性大且环保无毒的新型脱硫技术。在脱硫液中用水溶性高分子聚合物作络合剂体系的稳定组份,使铁元素在碱性溶液中以离子状态稳定存在,有效地降低了因络合剂降解而造成的铁离子沉淀损耗量;在脱硫工艺设计及运行过程中以脱硫液的铁离子浓度和氧化还原电位控制为核心,在弱碱性溶液中Fe3+(L)的氧化还原电位值适中,脱硫过程中Fe3+(L)将HS-(L)直接氧化成、均相反应速度快,从根本上杜绝了再生过程中 HS-(L)与氧气的直接接触,使脱硫过程中生成选择性高、副盐生成率极低;
克服了传统脱硫工艺硫容量低、脱硫工艺复杂、副盐生成率高、频繁排放脱硫废液等弊端,净化处理硫化氢装置可使回收率达到99.9%以上。