项目简介
天津石化公司芳烃部芳烃车间C-503压缩机用于将来自岐化装置激冷器已蒸发的低温低压(0.33MPa)冷媒变为高压(1.48MPa)气体送入冷凝器循环使用,对循环氢气进行冷却回收其中含杂的苯系物。C-503压缩机为日立公司制造的六缸往复式压缩机,压缩机的自动控制系统集中在现场仪表盘中,内部控制逻辑采用继电器连接实现。由于长年使用控制盘内的继电器及底座已经严重老化、破损,已不能正常工作。
因此2004年我们对现场仪表盘内部仪表进行了改造更新,控制方案进行了部分重新设计,自动控制系统改造后一次性试车成功,投用后一直运行良好。现在只要启动条件具备,只需一按启动按钮,压缩机就可自动平稳运行,省去了一系列启机人工强制卸荷操作。
以前为了防止SOV-5625卸荷电磁阀控制的气缸长期带载,工艺设备人员常常需要手动将SOV-5625和SOV-5623进行切换,以便使气缸带载工作时间基本相同,从而延长C-503的检修周期,但是增加了开停机的次数和仪表维护人员的工作量。
卸荷循环控制设计的实施从根本上解决这一问题,不但tigao自动化水平,而且降低了开停机和误操作对设备的损坏可能性,延长压缩机使用寿命。由于C-503的正常运行,使循环氢气中含有的20%苯系物得到完全回收,大大tigao了芳烃岐化装置经济效益。
工艺流程介绍
C-503原设计仪表控制系统全部由继电器搭接回路构成,主要由四部分组成:
(1)启动—停止逻辑部分
启动条件:
◾ FSAL-5617冷却水liuliang过低。
◾ 启动按钮PB1。
停机条件:
◾ FSAL-5617冷却水liuliang过低。
◾ PSAL-5605润滑油压力低超过90秒(压力开关带延时功能)。
◾ TSAH-5013润滑油温度超高。
◾ 在0%载荷下运转超过20分钟。
◾ 停止按钮PB2。
(2)手—自动载荷控制部分
手自动载荷切换通过COS1、COS2、COS3三个开关实现。手动控制载荷时,由COS1、COS2、COS3分别控制卸荷电磁阀SOV-563、SOV-5624、SOV-5625动作打开,可实现压缩机气缸卸荷,一般在启动压缩机和特殊状况下时使用。
自动控制载荷时随着压缩机入口压力的下降,卸荷用低压开关PS-5609(设定值为0.33MPa)、PS-5621(设定值为0.31MPa)、PS-5622(设定值为0.29MPa)就顺序动作,控制卸荷电磁阀SOV-5623、SOV-5624、SOV-5625动作打开,使压缩机载荷由100%→66%→33%→0%→0%载荷超过20分钟跳闸停机。
(3)润滑油温度控制部分
润滑油温度低时,TSAL-5612温度开关动作控制电加热器对润滑油加热(温度开关带延时功能)。润滑油温度过高时TSAH-5013温度开关动作,C-503联锁停机。
(4)报警指示、复位部分
主要由灯试验按钮PB3,复位按钮PB4和5个报警灯,4个载荷状态指示灯等元件组成。另外有一路远传总报警信号送入中控室报警。
方案确定
在硬件方面我们选用LOGO!替代继电器。该PLC的外部接线极其简单,只需要连接输入和输出。由于内部集成8种基本功能模块和26种特殊功能模块,利用LOGO!本身集成了编程能力,只需使用LOGO!面板上的键盘与屏幕,就可编写控制程序并可随时修改程序以及调整参数设置。
同时现场控制柜在压缩机旁环境比较恶劣,而LOGO!所具有的抗振性,以及很强的电磁兼容性(EMC),完全符合各项工业标准,能够应用于各种气候条件,满足B级噪音抑制要求,并且具备所有必需的guojiaji认证,这也是我们选择LOGO!的一个主要原因。
产品硬件配置
在硬件方面我们根据系统I/O点数选择了2个LOGO! 12/24RC型PLC,4个LOGO! DM812/24R型数字扩展模块,1块LOGO! Power 24V/2.5A电源和9个24VDC继电器,使用DIN导轨安装,由于现场部分设备为220VAC电源,继电器的作用是为隔离作用。
2套LOGO! 12/24RC型PLC,“PLC1”主要负责压缩机的自动带载和卸荷循环控制,“PLC2”主要负责压缩机启停联锁逻辑控制和油温控制。原仪表盘面三位切换开关、按钮、指示灯、蜂鸣器保留继续使用。PLC连接输入输出信号分布如(图一)。
图一
软件开发
软件方面使用Siemens LOGO! Soft Comfort软件编写控制逻辑程序。使用LOGO!编程软件,只需在计算机上,通过简单的拖拽和连线功能,即可完成控制程序的编写。
在对C-503的原控制方案反复研究,根据设备及仪表现状与工艺人员多次研究分析后,我们在C-503原设计自动控制方案基础上进行了重新设计,主要有以下四个方面的变更。
现场压力开关、温度开关的延时功能
改由PLC内部控制逻辑中实现,这样以后可使用普通防爆压力开关和温度开关替代。
增加启动强制卸荷控制
因为压缩机启动时如果在100%载荷状态,会引起电动机超负荷,所以启动后30秒内强制C-503压缩机在33%载荷下运行。见(图二)主要通过B22延时功能块实现定时。
增加卸荷循环控制
由于卸荷电磁阀和气缸是成对的,使有的气缸在33%至100%载荷下一直工作,而有的气缸只在100%载荷下才工作,在设备老化的情况下,常常因为一两个气缸的损坏而造成停机检修。卸荷循环控制是根据压缩机载荷在66%和33%时,按时间、按顺序把控制各卸荷电磁阀,使几个气缸轮流工作。如(图二)由B01、B02、B03三个延时功能块控制卸荷电磁阀SOV-5623、SOV-5624、SOV-5625的卸荷时间。即33%载荷时,只有一对气缸工作,8小时切换一次。66%载荷时,两对气缸工作,16小时切换一次。
图二
润滑油自动加热控制
由于C-503只在夏季运行,因此在控制方案中去除了原设计润滑油自动加热控制。经过重新设计的控制方案编写成控制程序后,使用LOGO! Comfort_V3软件的离线仿真功能模拟现场控制,经反复测试没有问题。通过专用PC电缆下装到LOGO!中。
应用体会
LOGO!与继电器相比有无可比拟的优势,我们在设计时充分发挥了LOGO!的优势,将以前继电器难以实现的控制过程在PLC上轻松实现,对C-503压缩机原控制系统的多项缺陷进行了完善。
但一套控制系统的好坏、仪表设备的先进与否不一定是主要因素,在系统设计时充分了解工艺控制过程和操作要求,密切同工艺人员联系了解工艺设备的实际情况,设计出完善的仪表控制方案才是最关键的,LOGO!的采用是这一控制方案得以完美实现。本次改造的效果超出了甲方工艺人员的预期,受到高度评价。