九、发主炉不正常炉况及处理
运行中的煤气发主炉,有时会出现异常现象,如煤气炉出温度过高或过低,炉渣含碳量增高,炉内出现结渣、冒火等现象,均称之为不正常炉况。造成这种现象的主要原因有以下三个方面:
1.供应的气化原料不符合要求,如煤的质量降低,含灰分、煤矸石增多;煤的块度不均匀,含煤粉多,恶化了炉内正常气化条件。
2.发生炉本身存在缺陷,如加煤系统或出灰系统出现故障或零件损坏,致使加煤、出灰不均匀等。
3,司炉工操作失误,如饱和温度未控制好,对加煤、出灰、炉内层次变化情况未及时监测和调整等。
当然这些原因并不是孤立的,而是互相牵连的,有时还是其共同作用的结果。因此,炉况不正常情况的表现也是多种多样的,互相交错的,我们在这里将常见的不正常炉况归纳为三个问题予以分析说明。鉴于在正常生产条件下前二个因素已基本固定。既使出现,也显而易见,故在分析时着重说明操作因素及处理办法。
(一)煤气发生炉的热运行
1.煤气发生炉热运行的特征及判断
(1)首先可从炉出温度表上看出,煤气炉出温度超过工艺规定值(3m炉为600℃)。
(2)打开透炉孔观察,可见炉面呈红亮或黄亮色,有时有局部冒火现象。
(3)探炉可发现炉内有结渣现象,钎子插不下去,火层温度高,钎子拿出来时火层区呈黄亮色,有时甚至将钎子烧断。
(4)煤气取样化验,co2超过规定值,煤气发热值降低。
2.热运行形成原因及处理方法
造成热运行的原因常见的有两种,针对不同的原因,采取不同的处理方法
(1)饱和温度太低,即向炉底供风管中加入的蒸汽量少了,送入炉内的风中含水蒸气量不足,使炉内温度特别是氧化层温度增高,当温度超过灰渣熔点时,灰渣熔化,